ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ разработки Комсомольского газового месторождения

Сеноманская залежь Комсомольского разрабатывается с 1987 года. В 1987 г. протоколом рабочей Комиссии по разработке месторождений Мингазпрома (№ 32/87 от 27.06.1987) был утвержден "Проект разработки сеноманской залежи Комсомольского месторождения", составленный институтом "ТюменНИИгипрогаз".

Месторождение находится в переходной стадии разработки: от периода постоянной добычи к падающей. С вводом в эксплуатацию в 2007 г. центрального купола закончилась активная фаза ввода добывных мощностей сеноманской залежи месторождения.

В 2007 году утверждена работа "Корректировка основных проектных решений по разработке центрального купола Комсомольского месторождения" (Протокол № 72-р/2007 от 26 ноября 2007 г. (Дополнение к протоколу № 23-р/2004 от 14.04.2004 от 2007 г.)). Работа выполнена по заданию ООО "Газпром добыча Ноябрьск" (протокол НТС от 09.10.2007).

По состоянию на 01.07.2009 суммарный отбор газа в целом по месторождению составил 465,556 млрд. м3 (59,9% от утвержденных запасов газа), при этом проектное значение 469,400 млрд. м3 (60,4% от утвержденных запасов).

Количество действующих скважин по факту равно 162 ед., что превышает проектный фонд на 6,1% (152 ед. по проекту). Анализ динамики добычи показывает, что в течение 1994 - 1995 гг. фактические годовые отборы превышали проектные значения на 4% - 5%. Годовые отборы в 1996 - 2008 гг. были меньше проектных в среднем на 5%.

По состоянию на 01.07.2009 из залежи восточного купола отобрано 355,176 млрд. м3 или 65,4% от начальных запасов купола, при этом проектная величина составляет 359,000 млрд. м3 (66,1%). За первое полугодие 2009 г. отобрано 6,143 млрд. м3. Отставание от проектного уровня, равного 9,410 млрд. м3, составляет 35%.

Пластовое давление в зоне отбора газа снизилось до 3,65 МПа, что соответствует 3,68 МПа по проекту.

Проектный фонд действующих скважин 90 ед. По факту в работе находится 91 скважина, что связано с переводом наблюдательных скважин в действующий фонд.

Западный купол был введен в промышленную эксплуатацию в апреле 1996 г. Фактические годовые отборы газа по западному куполу за все годы разработки были меньше проектных в среднем на 6,4%.

Суммарный отбор газа на 01.07.2009 равен 78,169 млрд. м3 или 65,9% от запасов газа по куполу при проектной величине 78,800 млрд. м3 (66,5%).

Пластовое давление в зоне отбора составляет 4,77 МПа, что на 2,65% меньше проектного значения, равного 4,90 МПа.

Действующий фонд скважин насчитывает 37 единиц и на одну единицу больше проекта.

Третья очередь Комсомольского газового промысла - северный купол, введенный в промышленную эксплуатацию в декабре 1999 г. По состоянию на 01.07.09 накопленная добыча газа составляет 31,238 млрд. м3, или 37,8 % от запасов газа по куполу. За первое полугодие 2009 г. добыто 1,52 млрд. м3, что превышает величину проектного уровня, равную 1,4 млрд. м3 на 7,8%.

Пластовое давление в зоне отбора составляет 5,78 МПа и ниже проектного значения, составляющего 6,05 МПа на 4,5%.

Действующий фонд скважин на восемь единиц больше проектной величины и составляет 28 скважин.

Четвертая очередь Комсомольского газового промысла (центральный купол) была введена в промышленную эксплуатацию 3 марта 2007 года пуском в эксплуатацию скважин № 1521, 1522, 1523 на кустовой площадке 52. Накопленная добыча газа по состоянию на 01.07.2009 составила 0,973 млрд. м3 или 2,9% от запасов по всему куполу при 0,965 млрд. м3 по проекту.

Пластовое давление в зоне отбора снизилось до 5,58 МПа, что немного выше проектного значения 5,46 МПа.

Действующий фонд скважин равен проектному и составляет 6 единиц.

На состояние разработки сеноманской залежи Комсомольского месторождения не могло не сказаться снижение добычи природного газа. Уменьшение отборов сопровождается как позитивными моментами (уменьшение темпа падения пластовых давлений, выравнивание депрессионных воронок и конусов обводнения), так и отрицательными (остановка отдельных участков или части эксплуатационного фонда с риском неполного восстановления добывного потенциала залежи при повторном запуске, нестабильная работа трубопроводов и наземного оборудования и т. д.).

Все вышеизложенное положено в основу планирования вариантов дальнейшей разработки. Расчеты технологических показателей проведены по двум вариантам:

"проект" - основан на проектных уровнях отборов с IV квартала 2009 года;

"уменьшение" - основан на уровнях отборов, сложившихся за последний год (в предположении сохранения кризисных тенденций на ближайшие годы).

Вариант, предусматривающий уменьшение добычи, характеризуется годовым отбором от 19,9 млрд. м3/год в 2009 г. до 21,0 млрд. м3/год в 2012 г. В IV квартале 2009 г. будет добыто 4,90 млрд. м3 газа. Накопленная добыча в целом по месторождению к концу 2012 г. составит 538,52 млрд. м3 или 69,3% от утвержденных начальных запасов. За три года произойдет сокращение действующего фонда скважин на 11 единиц. Эксплуатационный фонд на 01.01.2013 г. будет равен 154 единицам.

Для варианта предусматривающего проектные объемы добычи в 2009 г. отбор составит 21,83 млрд. м3 (за четвертый квартал 6,83 млрд. м3). Максимальный уровень отбора по месторождению прогнозируется в 2010 г. и составит 24,58 млрд. м3, К 2012 году отбор снизится до 20,79 млрд. м3/год. По состоянию на 01.01.2013 г. будет добыто 545,48 млрд. м3 или 70,2% от начальных утвержденных запасов. Фонд скважин сократится до 154 ед.

На ближайшую перспективу предложенные показатели могут быть рекомендованы как рамочные при планировании добычи на 2010 - 2012 гг.

Так как месторождение находится в переходной стадии разработки: к падающей добычи, вопрос промывки песчаных пробок в низкопродуктивных скважинах является актуальным.

Подводя итоги по анализа разработки Комсомольского месторождения, можно выделить три основных момента, связанных с дальнейшей разработкой и эксплуатацией, такие как:

    1. Наблюдается смещение депрессионной воронки на западном куполе, что может привести к преждевременному обводнению этого района. Необходимо перераспределить отбор между скважинами. 2. Слабо дренируется северная часть залежи. Необходимо дополнительное бурение. 3. Не ясен характер и причины обводнения центрального купола. Необходима настройка трехмерной фильтрационной модели месторождения.

По результатам экономических расчетов в дипломном проекте мероприятие по промывоке песчаных пробок в низкопродуктивных скважинах Комсомольского месторождения будет считаться эффективным, так как в результате прогнозирования получены следующие результаты:

    1. Дополнительная добыча газа за 3 года составит 0.03 млн. м3; 2. Выручка от реализации 45 млн. руб.; 3. Объем капитальных вложений составил 9 млн. руб. 4. Накопленный поток денежной наличности составил 28,38 млн. руб.; 5. При ставке дисконта 15% чистая текущая стоимость равняется 27,29 млн. руб.

Похожие статьи




ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ разработки Комсомольского газового месторождения

Предыдущая | Следующая